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吸塑設備在生產過程中,吸塑成型的產品出現脫模不良變形的原(yuán)因可能有以下幾個方(fāng)麵:模具調計(jì)或加工不良。建議模具設計(jì),提高加工精度盡(jìn)量避免直角。模具(jù)溫(wēn)度偏(piān)高。建議降(jiàng)低模溫(wēn)延長冷卻時間。龍口市草莓视频污在线观看士包裝(zhuāng)機械有限公司是專業(yè)的塑料(liào)發泡擠出機生產廠家!
脫模力度不足或過高。建議可采用脫模(mó)吹風或震模。設備有動作(zuò)後,測試(shì)時(shí)發現設備隻能下壓,不能自動上升,時間繼電器動作正常,急停時可上升。可能的原因有:1、上升時間製到後,電壓無輸出。2、控製上升的中(zhōng)間(jiān)繼(jì)電器燒壞(huài)。3、線路中(zhōng)存在斷線情況。
售後工程師(shī)檢查發現,上升時間製輸出到中間繼電器的電是有的,但是並未連接到其線圈上,而是在其中一組觸點上,導致中間繼電器不工作,上升(shēng)電磁閥線圈不(bú)能得電,無法上升;正(zhèng)確連接後故障解除。
最後,售後工程師與客戶交(jiāo)談中了解到,他家裁斷機之前出現的故障不是這樣,他在外(wài)找了一位電工檢查(chá),把壞的配件更換後(hòu)就出現了上述問題(tí)。
設(shè)備在開機後出現(xiàn)上壓板自動上下移動,不能維持在最高位(wèi)置;在按下(xià)急停後,上壓板(bǎn)上下移動的振幅減小,而且震動聲音異常(cháng)變大。檢查步驟:檢查電磁閥是(shì)否正常工作。在按下急停後,發現電磁閥是(shì)間接性得電。鬆(sōng)開急停開關(guān)後檢查上壓板。發現上(shàng)壓板振幅減小(xiǎo),電磁(cí)閥同樣間(jiān)接性得電。順著線路(lù)檢查繼電器。查看動作是否良好,線路有(yǒu)無接觸不良。
按照控製流程逐步檢查(chá)各個控製元件。檢(jiǎn)查後上升時間繼電器、限位開關正常。電路控製沒(méi)有問題,檢查液壓係統問(wèn)題。拆下電磁閥清洗閥芯,查看彈簧彈力情(qíng)況,但是清洗後依然會出現故障(zhàng)現象。